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公司新闻
【失效分析】差速器螺栓失效分析(实例下)
发布时间: 2024-02-28 08:49 更新时间: 2024-05-09 08:10

表2-EDS分析结果(%)

Spectrum
COPCrMnFeZnTotal
裂纹源
11.720.92/0.92/95.960.47100
20.991.350.170.780.6095.660.44100
34.321.56/0.87/93.25/100
表面
16.8539.8812.930.84/13.4826.02100
26.6640.5212.590.79/13.2326.21100


备注:成分数据为半定量分析结果,仅供参考,所给成分为质量百分比。


4.3|试样切面分析
对断裂螺栓及正常位置切面形貌观察,结果如图5所示:
1、断裂试样断口附近螺牙未发现有裂纹,断口附近基材内部未发现有缺陷;
2、正常试样螺牙及杆部也未发现有裂纹,螺栓质量良好。

图5-切面形貌图

图5-切面形貌图

4.4|试样金相组织分析
对起泡位置与正常位置金相组织进行分析,结果如图6所示:
芯部及牙部组织均为回火屈氏体+少量铁素体,牙部表层未发现有脱碳层。

图6-试样金相组织(500×)

4.5|试样硬度
对断裂螺栓断口及正常试样牙部及芯部硬度进行测试,结果如表3所示:

断裂及正常试样芯部硬度~430HV0.3,符合12.9级螺栓对材质硬度要求,断裂试样牙部硬度较芯部高,~480HV0.3,超出规格要求。

表3-维氏硬度测试结果

试样
HV 0.3

12.9 级螺杆硬度

GB/T 0.98.1-2010

芯部牙部
断裂432478

39-44 HRC

385-435 HV

正常430424


备注:测试结果为三点平均值。


4.6|试样化学成分
对断裂螺栓的化学成分进行测试,结果如表4所示:
试样材质化学成分均符合SCM435规格。

表4-化学成分测试结果(%)

SampleCSiMnPSCrNiMoFe
10.3640.2040.640.0250.0050.960.0100.187余量

JIS G

4053:2008

SCM435

0.33-

0.38

0.15-

0.35

0.60-

0.90

0.030

max


0.030

max




0.25

max



≤0.09

0.15-

0.30



05.结果分析讨论

通过对断裂及正常螺栓进行分析,可以发现:

螺栓成分符合SCM435规格要求,正常螺杆及断裂螺牙结构完整,未发现有裂纹等缺陷,芯部及牙部组织均为回火曲氏体+少量铁素体,牙部表面未发现脱碳现象,但断裂螺栓可以发现一些特征:

1、裂纹源上存在摩擦痕迹及成分中存在P、Zn元素(磷化特征元素),应是由于磷化处理工艺前螺栓上存在有微裂纹;


2、断口上的鸡爪纹及孔洞显示了螺栓的氢脆特征;

3、芯部硬度符合12.9级螺栓硬度要求,但断裂螺牙硬度较芯部高,超出了螺栓硬度规定,这无疑增加了螺栓的脆性。


螺栓经过表面磷化处理,都有一定的氢脆倾向,本案中螺栓断裂失效比较小,同时断裂时间也不同,因素2应该不是造成断裂的主因,因素1及3应是导致螺栓脆性断裂的主因。

06.结论与建议
螺栓上的微裂纹及螺牙硬度超规格应为螺栓脆性断裂的主因;
建议:
1、注意螺栓加工工艺,防止出现表面微裂纹缺陷;

2、磷化处理后要做好除氢工艺。


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